關于小排量發(fā)動機進氣系統(tǒng)分析
時間:2022-10-08 11:04:11
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摘要:文章以本田CBR600發(fā)動機為例,在GT-Power下建立進氣系統(tǒng),發(fā)動機及排氣系統(tǒng)模型并組裝為一套完整的模型。在增設了進氣道限流閥后,對進氣道長度和穩(wěn)壓腔分別進行長度和容積的調(diào)整,對發(fā)動機扭矩進行模擬計算,通過對輸出結(jié)果的分析和對比,找到一個最合適的進氣道長度和穩(wěn)壓腔容積。
關鍵詞:進氣系統(tǒng);GT-Power;穩(wěn)壓腔容積;進氣道長度
一套最適合的進氣系統(tǒng)不僅能夠為賽車提供更強大的動力,還能夠給駕駛者更靈活的反應。本文將針對小排量發(fā)動機的進氣道長度和穩(wěn)壓腔容積進行對比分析,找到一套最合適的進氣系統(tǒng)。
1發(fā)動機參數(shù)
發(fā)動機具體參數(shù)可參考本田CBR600RR-F5發(fā)動機使用手冊。重要幾何參數(shù)如下:直列四缸汽油機,排量0.6L,缸徑和行程分別為67.0mm和42.5mm,壓縮比為12:1,單汽缸四氣門,進氣門直徑為28mm,排氣門直徑為24mm。其他參數(shù)參考使用手冊。
2模型搭建
本文所使用軟件為GT-Power,模型搭建過程中,整個動力模型被分為三個部分:進氣模型,氣缸曲軸(燃燒)模型和排氣模型。每個模型建立后,分別進行錯誤檢查,再整體搭建成為動力模型。其中進氣部分是本文分析重點。2.1進氣管路和排氣管路模型建立由于進排氣系統(tǒng)主要由管路構(gòu)成,所以在GT-Power中,進排氣系統(tǒng)都會離散簡化成為圓管,彎管和接頭三種數(shù)字化模塊,各個模塊之間通過虛擬的線連接到一起,從而構(gòu)成完整的系統(tǒng)。其中,進氣管路相對復雜,所被簡化成18根圓管和25個接頭,而排氣管路結(jié)構(gòu)相對簡單,被簡化成為10根2.2氣缸曲軸(燃燒)模型缸體幾何參數(shù)參考發(fā)動機使用手冊建立,燃燒模型參考相關文獻選擇韋伯燃燒模型,而傳熱模型則選擇的是Woschni傳熱模型,建立模型如圖1所示。2.3整體動力模型裝配最后將進排氣模型和氣缸曲軸(燃燒)模型進行整合,得到最終的動力模型。
3方案設計與分析
3.1方案設計。穩(wěn)壓腔的作用是,讓氣流在通過其腔內(nèi)時形成更穩(wěn)定的流場和壓力場,讓進入各個氣缸的空氣量更多,且更平均。如果穩(wěn)壓腔容積設置的過小,則會導致進氣流在腔內(nèi)流動和停留時間過短,無法形成穩(wěn)定的流場和壓力場,不能產(chǎn)生明顯的進氣諧振效果;而如果將穩(wěn)壓腔容積設置的過大,雖然其內(nèi)部流場和壓力場更加穩(wěn)定平均,但會產(chǎn)生油門響應遲滯的問題。參考相關文獻知,設定穩(wěn)壓腔容積為發(fā)動機排量3~8倍為最佳。參考之前相關本田CBR600發(fā)動機進氣系統(tǒng)分析的文章知,最佳穩(wěn)壓腔容積為3L,最佳進氣道長度為280mm,本文所研究為新一代本田CBR600,較上一代變化不大,故對比方案可參考之前的方案。設定穩(wěn)壓腔容積為2.5L、3L、3.5L;由于空間安排的限定,最大進氣道長度為295mm,所以這里設定進氣道長度為260mm、270mm、280mm、290mm。得到對比分析方案如下,在三種不同穩(wěn)壓腔體積下進行四種不同進氣道長度的模擬計算,選出最佳進氣道長度,然后對三種方案進行對比分析,選擇一套最適合本案的穩(wěn)壓腔體積。在分析過程中,考慮到賽車全力加速時最常用的轉(zhuǎn)速是9000rpm~12000rpm,所以著重分析此轉(zhuǎn)速范圍內(nèi)的發(fā)動機性能曲線。3.2三種穩(wěn)壓腔體積下進氣管道長度分析結(jié)果。在三種穩(wěn)壓腔容積下,對不同進氣道長度,發(fā)動機的扭矩進行模擬,輸出結(jié)果如圖2所示。從三個扭矩圖可以同時看出,當發(fā)動機轉(zhuǎn)速在7500rpm以下時,不同進氣道長度下扭矩相差不多;當發(fā)動機轉(zhuǎn)速上升到7500rpm到9000rpm之間時,進氣道長度越大,扭矩數(shù)值越大,進氣道長度為260mm和270mm的扭矩明顯比其他兩個數(shù)值(280mm和290mm)要低,但是后兩者之間的扭矩十分接近;當發(fā)動機轉(zhuǎn)速繼續(xù)攀升到9000rpm到12000rpm之間時,較長的進氣道長度反而會限制甚至明顯減低了發(fā)動機的扭矩,這是由于在高轉(zhuǎn)速的工況下,進氣道越長,進氣阻力越大,所以會降低進氣量,使發(fā)動機扭矩降低,例如進氣道最長的290mm設置,扭矩是降低最明顯的,而且是最小的。其他長度設定下的扭矩在高轉(zhuǎn)速下雖然也有所降低,但是降低幅度不明顯,且三者的扭矩也是比較接近并明顯高于長度為290mm的設定。同時考慮到賽車在全力加速過程中使用最多的轉(zhuǎn)速范圍為9000rpm到12000rpm,所以選擇280mm為最合理的進氣道長度。3.3最后總方案確定。通過上述分析對比可知,在不同穩(wěn)壓腔容積下,進氣道長度為280mm的設定都是最佳選擇,此時可將不同穩(wěn)壓腔容積下,進氣道長度為280mm時的扭矩整合到一起進行分析比較,找到最適合的穩(wěn)壓腔容積。對比數(shù)據(jù)如下圖所示:從扭矩圖可以看出,當發(fā)動機轉(zhuǎn)速在7500rpm以下時,不同穩(wěn)壓腔容積下扭矩相差不多;當發(fā)動機轉(zhuǎn)速上升到7500rpm到9000rpm之間時,穩(wěn)壓腔容積越大,扭矩數(shù)值越大,但是三者之間的扭矩差值不明顯;當發(fā)動機轉(zhuǎn)速繼續(xù)攀升到9000rpm到12000rpm之間時,容積為3.5L的扭矩降低的最明顯且變成最小值,容積為3L的扭矩降低的最不明顯且變成最了最大值,考慮到賽車在全力加速過程中使用最多的轉(zhuǎn)速范圍為9000rpm到12000rpm,所以選擇3L為最合理的穩(wěn)壓腔容積。通過上述分析對比,得到最合理穩(wěn)壓腔容積為3L,最合理進氣道長度為280mm,與上一動機一樣。
4結(jié)論
通過對不同穩(wěn)壓腔容積下,不同進氣道長度分別進行扭矩模擬計算和對比分析,找一套最適合本田CBR600的進氣系統(tǒng)。通過數(shù)據(jù)對比,并考慮實際駕駛中對發(fā)動機轉(zhuǎn)速的使用范圍可知,當穩(wěn)壓腔容積為3L且進氣道長度為280mm時,發(fā)動機輸出的扭矩是最佳的。同時通過對比發(fā)現(xiàn),兩動機雖然在原機數(shù)據(jù)上有所不同,但是在加裝限流閥后,所表現(xiàn)出的扭矩基本相同,且可以繼續(xù)使用上一代的穩(wěn)壓腔和進氣道設定。
參考文獻
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作者:關亮亮 曾令輝 韓松朋 王本善 單位:遼寧工業(yè)大學