水電站消力池優(yōu)化設(shè)計(jì)研究

時(shí)間:2022-03-22 10:52:28

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水電站消力池優(yōu)化設(shè)計(jì)研究

[摘要]文中以遼寧省丹東鳳城三灣水電站為例,以水工模型試驗(yàn)的方法對(duì)該電站泄洪洞消力池方案設(shè)計(jì)進(jìn)行優(yōu)化,結(jié)論顯示消力池優(yōu)化設(shè)計(jì)方案水流流態(tài)良好,在流速和底板壓強(qiáng)方面完全滿足工程設(shè)計(jì)和相關(guān)施工規(guī)范的要求,建議在工程設(shè)計(jì)中采用。

[關(guān)鍵詞]三灣水電站;消力池;優(yōu)化設(shè)計(jì)

1工程背景

三灣電站位于遼寧省丹東鳳城市境內(nèi)的愛(ài)河下游東湯鎮(zhèn)三灣村境內(nèi),是一座以發(fā)電為主,兼具旅游和水產(chǎn)養(yǎng)殖等功能的綜合性水利工程。水電站為漿砌石拱壩,最大壩高66m,總庫(kù)容2430萬(wàn)m3,裝有3臺(tái)8MW水力發(fā)電機(jī)組,總裝機(jī)容量24MW,工程預(yù)計(jì)于2019年建成投入使用,對(duì)緩解鳳城市城鄉(xiāng)電力短缺,促進(jìn)區(qū)域經(jīng)濟(jì)發(fā)展起到了重要作用。電站的導(dǎo)流泄洪洞位于大壩左岸的巖體內(nèi),在工程修建期間主要承擔(dān)施工導(dǎo)流功能,在水電站建成投運(yùn)后還承擔(dān)泄洪、沖沙和放空任務(wù),屬于一條多功能永久性隧洞設(shè)施,因此設(shè)計(jì)和修建標(biāo)準(zhǔn)較高。從結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)來(lái)看,導(dǎo)流洞主要由進(jìn)口段、閘井段、洞身段、出口泄槽及陡坡擴(kuò)散段和出口消能段構(gòu)成,施工期最大導(dǎo)流流量為183.5m3/s,水庫(kù)運(yùn)行期間的設(shè)計(jì)洪水流量為306.5m3/s,校核洪水流量為345.5m3/s。

2模型設(shè)計(jì)和制作

2.1泄洪洞出口段設(shè)計(jì)方案。三灣水電站導(dǎo)流泄洪洞出口泄槽段截面為矩形,寬5.5m,高5.5m,擴(kuò)散段的寬度由5.0m逐步增加到12.5m,底板高程由178.9m逐漸降低到176.9m,通過(guò)拋物線與消力池連接;出口段消力池寬8.0m,長(zhǎng)55.5m,深4.3m,消力池底板高程為173.0m,設(shè)計(jì)為帶支撐桿的U型結(jié)構(gòu),水流在出池后進(jìn)入退水段。2.2模型的設(shè)計(jì)與制作。研究不僅要完成導(dǎo)流泄洪洞的整體模型試驗(yàn),還要局部流態(tài)研究,因此模型試驗(yàn)設(shè)計(jì)應(yīng)該滿足SL155-95《水工(常規(guī))模型試驗(yàn)規(guī)程》[1]和SL158-95《水工建筑物水流壓力脈動(dòng)和流激震動(dòng)模型試驗(yàn)規(guī)程》[2]等相應(yīng)的水工設(shè)計(jì)規(guī)范要求??紤]試驗(yàn)場(chǎng)地因素,模型采用的幾何比尺為50。為滿足水流紊動(dòng)阻力相似性需求,模型采用有機(jī)玻璃板制作,高程誤差小于2mm,平面誤差小于10mm[3]。水位監(jiān)測(cè)采用DJ800型多功能監(jiān)測(cè)系統(tǒng);斷面流速分布采用DJ800型多功能監(jiān)測(cè)系統(tǒng)和畢托管聯(lián)合監(jiān)測(cè)測(cè)量;底板壓強(qiáng)采用采用DJ800型多功能監(jiān)測(cè)系統(tǒng)的壓力探頭測(cè)量;水流流態(tài)采用高倍像素相機(jī)拍攝[4]。2.3試驗(yàn)方案和數(shù)據(jù)采集。根據(jù)導(dǎo)流泄洪洞消力池的運(yùn)行實(shí)際,需要對(duì)流速分布、壓強(qiáng)分布以及水面線和水流流態(tài)進(jìn)行試驗(yàn)分析[5]。在數(shù)據(jù)采集方面,水位和和流速測(cè)點(diǎn)采用等間距布置,在消力池段設(shè)置5個(gè)測(cè)點(diǎn);消力池壓強(qiáng)測(cè)點(diǎn)在底板上均勻布置,共28個(gè)壓強(qiáng)測(cè)點(diǎn)。2.4試驗(yàn)工況。結(jié)合工程設(shè)計(jì)數(shù)據(jù)和相關(guān)研究的具體經(jīng)驗(yàn),研究設(shè)計(jì)如表1所示,3個(gè)試驗(yàn)工況[6,7]。

3消力池優(yōu)化設(shè)計(jì)的模型試驗(yàn)分析

3.1原方案水流流態(tài)分析。在常遇洪水條件下,水流進(jìn)入陡槽段后,沿程水位逐漸降低,之后進(jìn)入消力池產(chǎn)生水躍,隨著流量的逐漸增加,消力池的水流流態(tài)也呈變差態(tài)勢(shì),在水躍后移的同時(shí)也逐漸由淹沒(méi)水躍演變?yōu)檫h(yuǎn)驅(qū)水躍。這說(shuō)明消力池的尺寸不足,需要增加消力池的深度和寬度。另一方面,由于消力池深度不足,致使末端水流深度較大,在進(jìn)入護(hù)坦段后,由于河道寬度突然增加,導(dǎo)致水面發(fā)生比較嚴(yán)重的跌落,因而水流的流速變大且波動(dòng)十分劇烈,進(jìn)而造成下游河道的嚴(yán)重沖刷。因此,需要對(duì)消力池進(jìn)行優(yōu)化設(shè)計(jì),改善水流流態(tài)和水力特征。3.2消力池優(yōu)化方案設(shè)計(jì)針對(duì)原方案在模型試驗(yàn)過(guò)程中表現(xiàn)出的問(wèn)題,將底板高程由原來(lái)的173.0m降低到271.0m,泄槽段與消力池的底板連接部分設(shè)計(jì)為半徑30m的曲線結(jié)構(gòu),將消力池的寬度增加2.0m,由原來(lái)的8.0m增加到10.0m,消力池下游的護(hù)坦高程保持不變,將其長(zhǎng)度增加到40m。針對(duì)修改后的消力池設(shè)計(jì)方案,在3種工況下再次進(jìn)行試驗(yàn)和測(cè)量[8]。3.3優(yōu)化設(shè)計(jì)方案的水力特征分析。3.3.1水流流態(tài)分析。在優(yōu)化設(shè)計(jì)方案中,泄洪洞陡坡泄槽段的寬度從8.0m逐漸擴(kuò)散到10.0m,水流受到擴(kuò)散段的影響而向中部匯集,呈現(xiàn)出中間深度大、兩側(cè)深度小的流態(tài)。在水流進(jìn)入消力池后可以形成完整的淹沒(méi)水躍,隨著庫(kù)水位和流量的增加,水躍的躍首逐漸向后移動(dòng),擺動(dòng)范圍也逐漸增加,具體試驗(yàn)結(jié)果如表2所示。在水位和流量達(dá)到設(shè)計(jì)洪水標(biāo)準(zhǔn)時(shí),水躍的躍首在消力池的0+619.23斷面和0+627.53斷面之間擺動(dòng);在水位和流量達(dá)到校核洪水標(biāo)準(zhǔn)時(shí),水躍的躍首在消力池的0+618.12斷面和0+632.08斷面之間擺動(dòng)。雖然庫(kù)水位和流量的增加會(huì)導(dǎo)致消力池水流流態(tài)變差,特別是水躍躍首的擺動(dòng)范圍有所變大,但是在3種工況下均為淹沒(méi)水躍,說(shuō)明消力池設(shè)計(jì)方案在優(yōu)化之后的深度和寬度值可以滿足消能的實(shí)際需求。3.3.2優(yōu)化方案水面線分析。在試驗(yàn)過(guò)程中測(cè)量了消力池優(yōu)化設(shè)計(jì)方案在不同工況下的水深,結(jié)果如表3所示。顯然,消力池的邊墻高度應(yīng)該為實(shí)測(cè)水深加上安全超高,由表格中的數(shù)據(jù)可知,消力池水躍段在設(shè)計(jì)洪水條件下的實(shí)測(cè)最大水深為14.96m,而此段的邊墻高度設(shè)計(jì)值為15.4m,所以邊墻高度完全滿足泄流要求。在消力坎退水渠段,在設(shè)計(jì)洪水流量條件下的實(shí)測(cè)最大水深為4.57m,該段的邊墻高度為6.0m,在度汛期間該段邊墻的高度完全滿足要求。在出口消能段的其他分段,實(shí)測(cè)水深均顯著小于邊墻設(shè)計(jì)高度,說(shuō)明邊墻設(shè)計(jì)高度能夠滿足泄流要求。3.3.3水流流速對(duì)比。為了進(jìn)一步確定消力池優(yōu)化設(shè)計(jì)方案的技術(shù)可行性,對(duì)其在3種不同工況下的包括消力池段在內(nèi)的泄洪洞出口消能段11個(gè)斷面的水力學(xué)參數(shù)進(jìn)行測(cè)量分析。泄洪洞出口消能段的斷面流速設(shè)計(jì)值與試驗(yàn)結(jié)果的對(duì)比如表4所示。由表格中的數(shù)據(jù)可以看出,各斷面的實(shí)驗(yàn)流速和設(shè)計(jì)流速均存在一定的差距,但是總體上看均小于設(shè)計(jì)流速值,完全滿足施工設(shè)計(jì)的要求。3.3.4底板壓強(qiáng)對(duì)比。試驗(yàn)過(guò)程中對(duì)典型斷面壓強(qiáng)進(jìn)行測(cè)量,獲得如表5所示的結(jié)果。由表格中的數(shù)據(jù)可知,在消力池優(yōu)化設(shè)計(jì)方案條件下,泄洪洞出口消能段底板壓強(qiáng)分布均勻,變化幅度不大。各個(gè)測(cè)量斷面的泄槽底板壓強(qiáng)總體分布狀況良好,只有彎道段壓強(qiáng)分布不均勻,具有較大的變幅;底板壓強(qiáng)大多為正值,但是在0+613斷面出現(xiàn)了最大值為-1.50kPa的負(fù)壓,但是負(fù)壓值并不大,不會(huì)對(duì)底板的穩(wěn)定造成威脅。

4結(jié)論

以遼寧省丹東鳳城三灣水電站為例,以水工模型試驗(yàn)的方法對(duì)該電站泄洪洞消力池方案設(shè)計(jì)進(jìn)行優(yōu)化,可知:1)通過(guò)模型試驗(yàn),觀察了消力池原始設(shè)計(jì)方案條件下的水流流態(tài)。結(jié)果顯示,隨著流量的逐漸增加,消力池的水流流態(tài)也呈變差態(tài)勢(shì),主要表現(xiàn)為水躍后移的同時(shí)也逐漸由淹沒(méi)水躍演變?yōu)檫h(yuǎn)驅(qū)水躍;在進(jìn)入護(hù)坦段后,水面發(fā)生比較嚴(yán)重的跌落,水流的流速變大且波動(dòng)十分劇烈,會(huì)對(duì)造成下游河道的嚴(yán)重沖刷。2)針對(duì)消力池原始設(shè)計(jì)方案下的水流流態(tài)存在的問(wèn)題,提出了加寬和加深消力池的優(yōu)化設(shè)計(jì)方案,以改善水流流態(tài)和水力特征。3)為了進(jìn)一步確定消力池優(yōu)化設(shè)計(jì)方案的技術(shù)可行性,對(duì)對(duì)其在3種不同工況下的水力學(xué)參數(shù)進(jìn)行測(cè)量分析。結(jié)論顯示,泄洪洞出口消能段各斷面的實(shí)驗(yàn)流速總體上看均小于設(shè)計(jì)流速值,完全滿足施工設(shè)計(jì)的要求。泄洪洞出口消能段底板壓強(qiáng)分布均勻,變化幅度不大。各個(gè)測(cè)量斷面的泄槽底板壓強(qiáng)總體分布狀況良好,僅在在0+1668斷面出現(xiàn)了最大值為-1.50kPa的負(fù)壓,但是負(fù)壓值并不大,不會(huì)對(duì)底板的穩(wěn)定造成威脅。綜合上述,消力池優(yōu)化設(shè)計(jì)方案水流流態(tài)較好,在流速和底板壓強(qiáng)方面完全滿足工程設(shè)計(jì)和相關(guān)施工規(guī)范的要求,建議在工程設(shè)計(jì)中采用。

作者:原有芬 單位:桓仁滿族自治縣水庫(kù)移民開(kāi)發(fā)局